“為經(jīng)濟建設提供優(yōu)質(zhì)建材,為環(huán)境建設開辟新途徑。”——這是山東聯(lián)合王晁水泥有限公司自建設之初就執(zhí)行的企業(yè)使命。多年來,該公司一直注重開發(fā)應用節(jié)能環(huán)保新技術(shù),努力實現(xiàn)節(jié)能減排和環(huán)境保護的雙目標。2014年12月,經(jīng)過細致的分析和論證,山東聯(lián)合王晁水泥新上SNCR非選擇性催化還原法脫硝系統(tǒng),氮氧化物排放值控制在400mg/Nm3以下,氨水使用量在500Kg/h。最初由于大量的冷風和氨水噴入分解爐,熱耗增加約2~3kgce/tcl,系統(tǒng)受到影響,熟料生產(chǎn)成本增加較多。為了降低能耗減少氨水使用量,他們應用了分級燃燒技術(shù)的原理來降低NOx,經(jīng)過設計改造調(diào)試,運行3個月取得了實際應用經(jīng)驗,在使用少量氨或不噴氨水的情況下,氮氧化物排放降低50%~60%,達到300mg/Nm3以下,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,減排效果良好,達到了傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和造福社會的雙豐收,公司被山東省科技廳、財政廳、稅務局評定為“高新技術(shù)企業(yè)”。
分級燃燒脫氮的基本原理是在煙室和分解爐之間建立還原燃燒區(qū),將原分解爐用煤的一部分均布到該區(qū)域內(nèi),使其缺氧燃燒以便產(chǎn)生CO、CH4、H2、HCN和固定碳等還原劑。這些還原劑與窯尾煙氣中的NOx發(fā)生反應,將NOx還原成N2等無污染的惰性氣體。此外,煤粉在缺氧條件下燃燒也抑制了自身燃料型NOx產(chǎn)生,從而實現(xiàn)水泥生產(chǎn)過程中的NOx減排。分解爐分級燃燒,使一部分燃料在回轉(zhuǎn)窯廢氣中缺氧燃燒,產(chǎn)生還原氣氛,分解爐噴入的燃料大部分在還原氛圍中燃燒,燃料中的N生成NOx的變換率低,減低了NOx生成。
通過對低氮燃燒技術(shù)與煙氣脫硝技術(shù)的初步研究和比較,他們發(fā)現(xiàn),與水泥熟料生產(chǎn)線的工藝特點相結(jié)合,優(yōu)先采用分級燃燒技術(shù)改造具有諸多好處:降低并還原窯內(nèi)產(chǎn)生的熱力型NOx,抑制燃料型NOx的生成,可從源頭有效降低NOx的產(chǎn)生;對生產(chǎn)線正常生產(chǎn)運行和水泥熟料產(chǎn)、質(zhì)量無不利影響;降低氨水使用量減少或者停用,減少生產(chǎn)運行成本;工藝技術(shù)改造后,使運行參數(shù)得以優(yōu)化,系統(tǒng)運行質(zhì)量和穩(wěn)定性得到提升,并有一定的節(jié)能效果,系統(tǒng)無成本運行。
隨后該公司進行了分級燃燒改造,將預熱器鎖風閥更換為微動型鎖風閥,這種閥鎖風效果更好,可降低預熱器旋風筒之間的內(nèi)漏風,提高分離效率降低熱耗。把窯頭煤粉燃燒器更換為低氮型燃燒器,降低一次風的用量。改造篦冷機固定床,降低熟料流動速度增加二次風溫,提高熟料急冷效果,降低出篦冷機熟料溫度。對入分解爐生料下料點和平臺進行改造,提高生料粉的分散度。在三次風入分解爐管道位置和錐體尺寸進行改造建立還原區(qū),將分解爐煤粉由單層的兩個入爐點改造成為上下兩層,每層兩個喂煤點。
調(diào)試初期,他們首先將窯頭噴煤管位置定位在窯中心線零點上50mm處,三次風閘閥由原來的30%提升至全開,分解爐上下兩層煤槍用煤比例為60:40,角度30°,兩根煤槍的用煤比例5:5,投料量逐漸加至額定產(chǎn)量。
該公司在應用分級燃燒脫氮不久,工作就遇到了難題。運行中現(xiàn)場巡檢發(fā)現(xiàn)分解爐錐部有燒紅現(xiàn)象,窯皮由16米縮短到14米,窯皮脫落頻繁,燒成帶窯皮不好,一是厚度不夠,二是不均勻,三是不結(jié)實。這樣一來造成了系統(tǒng)稍有波動,熟料質(zhì)量就不穩(wěn)定,長期對窯的耐火磚導致脫落。他們及時分析原因想對策,在配料方面,要想提高窯皮的質(zhì)量,首先要調(diào)整熟料的配料,把KH控制在0.90~0.91,SM控制在2.5~2.6,IM控制在1.5~1.6。窯速由3.6r/min提高到3.9r/min,實現(xiàn)薄料快燒。分解爐上噴煤管角度由45°調(diào)整到30°,三次風閥開度由60%調(diào)整到全開100%,二次風溫控制(1175±25)℃,二次風壓力控制0~-50Pa,分解爐椎體下兩根煤管的角度由45°調(diào)整到30°,上下兩噴煤管用煤比例由1號:2號:3號:4號=20%:20%:30%:30%調(diào)整為1號:2號:3號:4號=10%:10%:40%:40%,窯頭噴煤管內(nèi)外風比例由35%:65%調(diào)整為40%:60%。窯頭用煤量由6.1t/h調(diào)整為5.2~5.4t/h,分解爐用煤量在同樣煤質(zhì)的情況下由11.4t/h調(diào)整到10.6~10.8t/h,窯內(nèi)空氣過剩系數(shù)控制在1.05%,廢氣O2濃度控制在2.0%~2.5%。經(jīng)過一個月的調(diào)整,窯系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常,窯尾燃室、分解爐常年不結(jié)皮。
分級燃燒技術(shù)的應用起到了良好效果,NOx排放濃度由改造前的950~1000mg/Nm3下降到400~500mg/Nm3,減少52.63%,氨水用量改造前噸熟料用4.1Kg下降到1.1Kg,噸熟料少用氨水3.0Kg,下降73.2%。脫硝效率可達到60%,窯用煤量比改造前下降2.0%~3.0%,熟料產(chǎn)量、質(zhì)量得到很大程度的提高,窯熟料日產(chǎn)量穩(wěn)定在2950噸以上,熟料28天抗壓強度在58MPa以上。